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裝載機(jī)水箱散熱器故障分析與維護(hù)

時間:2024-05-16 00:00

點(diǎn)擊:1408

一、故障現(xiàn)象

某客戶反饋其裝載機(jī)液壓油溫過高,用手觸摸液壓油箱、工作泵殼體比其他裝載機(jī)相應(yīng)部位溫度都高,且裝載機(jī)動臂舉升無力。我們到現(xiàn)場檢測,發(fā)現(xiàn)該裝載機(jī)液壓油散熱器進(jìn)油口溫度達(dá)90°。該裝載機(jī)液壓系統(tǒng)設(shè)計溫度應(yīng)小于85°C,液壓油溫度過高,說明該機(jī)液壓系統(tǒng)工作異常。該裝載機(jī)工作狀況惡劣,如果液壓系統(tǒng)的產(chǎn)生大量熱能無法散失,會對液壓系統(tǒng)造成很大危害。(專業(yè)徐工裝載機(jī)散熱器水箱廠價直銷:徐州聚隆機(jī)械13585399165微信同號

二、原因分析

該裝載機(jī)采用并聯(lián)組合式散熱器,液壓油散熱器安裝在最下方。分析認(rèn)為,該裝載機(jī)液壓油溫度過高可能有以下3方面原因。
一是液壓油散熱器散熱能力不足。如散熱器面積過小、散熱器布置的位置不合理,散熱器內(nèi)部堵塞,散熱器外部塵土過多、通風(fēng)不足。
二是液壓系統(tǒng)有故障。如液壓油油量不足,液壓油進(jìn)入散熱器流量不足,回油管徑小、阻力大,液壓系統(tǒng)工作效率過低,泵、閥內(nèi)液壓油流動阻力過大。
三是散熱器通風(fēng)不暢。如機(jī)體覆蓋件窗口與散熱器不對應(yīng);發(fā)動機(jī)機(jī)罩內(nèi)隔熱板沒有將發(fā)動機(jī)周圍的熱風(fēng)與冷空氣隔離。

三、故障排查

1.排查散熱器進(jìn)風(fēng)量
按理論計算,該裝載機(jī)液壓油散熱器風(fēng)扇風(fēng)速應(yīng)為5.5m/s。我們在裝載機(jī)液壓油散熱器上安裝風(fēng)速傳感器,傳感器安裝方法如圖1所示。
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安裝風(fēng)速傳感器后測試出的風(fēng)扇風(fēng)速數(shù)據(jù)如表1所示。測試結(jié)果表明,實(shí)際風(fēng)扇風(fēng)速大于理論風(fēng)速,由此排除通風(fēng)不暢,造成液壓油過熱故障的可能。
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2.測試散熱器液壓油通流能力
當(dāng)環(huán)境溫度為45°C時,如果液壓油流經(jīng)散熱器后,進(jìn)口溫度為80°C,散熱量應(yīng)達(dá)到14kW,流量應(yīng)達(dá)到80L/min,壓降應(yīng)小于46.54kPa。
在液壓油散熱器上安裝流量傳感器,測試其流通能力,如圖2所示。實(shí)測結(jié)果表明,散熱器流量為80L/min時,壓降為44.38kPa,與理論計算46.54kPa基本吻合,故排除液壓油散熱器通油能力不足得可能性。
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3.測試液壓系統(tǒng)壓力損失
當(dāng)液壓油油溫達(dá)到50°C時,分別以80L/min、220L/min的流量,測試液壓系統(tǒng)工作泵壓力、主閥進(jìn)口壓力、主閥出口壓力,測試結(jié)果如表2所示。
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通常主閥的壓力損失應(yīng)小于0.8MPa,從測試結(jié)果可以看出,當(dāng)系統(tǒng)在流量為220L/min時,主閥中位時進(jìn)、出口壓力差達(dá)到1.56MPa,這說明進(jìn)、出口壓力損失過大。主閥壓力損失過大,會消耗液壓系統(tǒng)功率。這些消耗的功率最終會轉(zhuǎn)換成熱能傳入液壓油,造成液壓油溫度升高,故液壓主閥壓力損耗過大是該故障原因之一。
4.液壓油進(jìn)入散熱器的流量
該裝載機(jī)液壓系統(tǒng)液壓油分2路流回液壓油箱:一路直接通過單向閥回液壓油箱,另一路通過散熱器散熱后流回液壓油箱。單向閥使壓力升高,限定了該油路的流量,使一部分液壓油經(jīng)過液壓油散熱器散熱后流回液壓油箱。理論設(shè)計時該路流量為80L/min。
實(shí)際測試,怠速狀態(tài)時液壓油散熱器油路的流量為44L/min,大油門時進(jìn)入液壓油散熱器的流量為37.4L/min,故進(jìn)入液壓油散熱器的流量小于設(shè)計流量,特別是大油門時進(jìn)入液壓油散熱器流量反而小于怠速時進(jìn)入液壓油散熱器流量。由此可見,這是液壓油溫度過高的令一原因。

四、改進(jìn)方法及驗(yàn)證

1.改進(jìn)主閥
主閥壓力損失過大,屬于主閥質(zhì)量問題。更換了新主閥,重新測試新主閥中位進(jìn)、出口壓力,測試數(shù)據(jù)表明,流量為220L/min時,主閥進(jìn)口壓力為1.06MPa、出口壓力為0.28MPa,壓力差為0.78MPa,小于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的0.8MPa,滿足該裝載機(jī)要求。
2.改進(jìn)液壓油散熱器流量
分析認(rèn)為,怠速工況時系統(tǒng)回油流量小,單向閥前壓力因接近開啟壓力,流量受開口面積影響,有小部分液壓油從單向閥油路回油,大部分液壓油經(jīng)液壓油散熱器回油。大油門工況時,回油流量增加,單向閥處壓力升高,單向閥全部開啟,通過單向閥的流量增加,散熱器油路端受散熱器管接頭截面較小的影響,流量減少,因而出現(xiàn)大油門時散熱器油路流量減小現(xiàn)象。為了提高進(jìn)入散熱器的流量,我們采取以下3項改進(jìn)。
方法:一是增大單向閥彈簧彈力,提高單向閥開啟壓力。二是增加通往散熱器管路截面積,減少散熱管路的壓力損失。三是更改散熱器管接頭型式,用法蘭連接替換原有的螺紋連接,減少其壓力損失,管接頭替換方法如圖3所示。
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五、改進(jìn)效果

實(shí)施以上改進(jìn)后,我們又進(jìn)行了驗(yàn)證,在液壓油溫度為50°C時的測試各部位壓力損失,測試結(jié)果如表3所示。
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我們又對散熱器流量進(jìn)行測試,怠速時散熱器進(jìn)口流量為75.7L/min,大油門時流量為87.9L/min。測試結(jié)果表明,通過加大管路管徑,可使進(jìn)入散熱器的流量增大。
我們又對該機(jī)液壓油散熱器冷卻能力進(jìn)行了測試。操縱裝載機(jī)進(jìn)行裝載作業(yè),待液壓系統(tǒng)熱平衡時測試液壓油箱進(jìn)出口溫度,測試結(jié)果如表4所示。
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熱平衡試驗(yàn)結(jié)果表明,無論環(huán)境溫度是28.6°C還是45°C,液壓油箱進(jìn)、出口溫度均小于85°C。該項改進(jìn)有效解決了客戶的反饋問題,還為后續(xù)其他機(jī)型排查故障原因、尋找解決方法提供了參考。


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